人民铁道网讯 (记者唐茹 通讯员糜强)在秦岭南麓的安康机务段,“创效王”夏剑锋把砂子变成了“真金”。
这可不是吹牛。老夏57岁,是一名老工长,每天,他带着一帮人在机车整备地沟里忙活,把漏在钢轨缝隙里的砂子一点点地清理出来。但是,落地后的砂子因为变脏变黑,没法二次利用。
看着砂子白白被倒掉,老夏特别心疼,急得睡不着觉。
在老夏和很多大车司机的眼里,火车头用的砂子是“安全砂”,更是“生命砂”。
每逢天公不作美,下大雨、大雪、冰雹时,钢轨就变得湿滑,火车轮子在轨面上特别容易打滑。这时,司机通过操纵撒砂装置,向车轮与钢轨轨面之间喷洒石英砂,被压碎的砂粒镶嵌进轮轨接触面,车轮子不滑行,就能把千千万万的旅客们平安送到目的地。
从1986年入路34年来,老夏特别珍惜机车使用的砂子。他知道,这些不起眼的砂子,筑起了旅客安全出行的生命线。
位于阳安、襄渝、西康三条铁路干线交汇处的安康机务段,日开行列车近180对,每天入库整修的机车有80台左右,机车在进行制动机试验和对撒砂器性能检查时,大量的石英砂流入轨道缝隙和地沟内。每天,老夏他们都要冒着烈日去、顶着风雨,清理散落的砂子。
能不能做一种槽子,把漏了几十年的砂子稳稳地接住?一次铲砂时,老夏冒出了这一念头。他将想法报告给车间后获得了支持,车间副主任戴昀宏扑下身子,和他们一起脑洞大开搞创新。
老夏第一次设计的方案,是将200毫米的PVC管切成两半。但是,仅能解决钢轨外侧的漏砂问题,而靠近地沟内侧的那一边,无法放置稳妥,且不美观。
这个方案失败了。
他们紧接着绘制了三维立体模型图,用金属材质制作了新的接砂槽,尺寸精确到了毫米,既让落槽密贴稳固,还在机车从上面通过时,不会与车轮发生摩擦。
图纸设计成型后,几个人在废料堆里“变废为宝”,用废旧铁皮按图纸施工,经过严格的切割焊接,第一组接砂槽制成,效果还不错。
大家乘胜追击,一个多月里,反复试验改进,又将材质更换为不锈钢,砂子接入接砂槽里,清理十分方便,而且能回收再利用。
然而,当他们沉浸在喜悦中,一场突如其来的大雨浇灭了大家的喜悦。
机车试验是室外作业,在雨天,接砂槽变成了接水槽,好不容易接住的砂子全部泡在了水里,变成了“落汤砂”。
研发再一次失败。
怎么办?就这样败下阵来?老夏不甘心,苦思冥想找不到破解的法子。
老夏是铁路“万众创新”的一员干将。在这之前,他研发成功了15个创新项目,
填补了全路3项技术空白,共节约直接成本200余万元,创效千万余元,他所在班组连续9年蝉联“全国质量信得过班组”。
接砂槽日日夜夜挂在老夏的心头,挥之难去。
一次,他在家里洗菜时,看到蔬菜放进漏盆里后,水嘀嗒嘀嗒漏下来。他突然受到启发,获得了创新灵感,第二天,在接砂槽下面钉了许多一毫米的小孔,这样水走砂留,留下的砂子在砂房经过烘干,实现了再次利用。经过改造后的接砂槽,能沥水,经济实用。
老夏和伙伴们千淘万漉终见金。接砂槽在全段12条机车整备线推广使用后,一年将节约近300吨石英砂,节支20万元左右,真的让漏掉的砂子变成了“真金”。