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780块蓄电池的冬日“体检”

时间:2026-01-22 09:37 来源:人民铁道报-人民铁道网 作者:强 科 李启晨 张嘉俐 陕飞飞

  1月18日10时,天寒地冻中,一列25T型客运列车静静停在兰州车辆段预检库。
 
  伴随着工具碰撞的清脆声响,蓄电池检修班组工长韩嘉辉正带领职工紧张作业。当天,他们要完成10节车体780块蓄电池的检修保养,让每一块“能量芯”以强劲动力护航冬日运输。
 
  “取电池的时候要轻拿轻放,小心磕碰。”拆卸现场,韩嘉辉的叮嘱声不时传来,班组职工小心翼翼地将蓄电池从列车上卸下,转运至检修库。
 
  检修库里,细致入微的“体检”开启。大家先对蓄电池外观、螺母、接续线、极柱电解液等进行全面检查,用专用工具除尘、清洗、擦拭,再通过测量电压、充放电试验检测性能,任何细微瑕疵都逃不过他们的“火眼金睛”。
 
  “充电时,电解液温度是核心监控指标。”作业人员安永强指着正在充电的电池组说,他们每隔一小时就用红外线测温仪,对电池表面进行多点检测,一旦温度超过45摄氏度,就立即停止充电,待降至35摄氏度以下再恢复作业,避免电池因过热受损影响使用功能。
 
  近几年,在提升检修效率的同时保证检修质量,是班组一直探索的课题。2024年,他们发现传统注液孔小盖密封性检测准确率较低。韩嘉辉牵头成立攻关小组,带领班组业务骨干,历经3个月反复试验,成功研制出蓄电池注液孔小盖排气检测装置,通过水压模拟实际工况精准检测通气性,将检测准确率提升至100%,彻底消除了小盖堵塞导致的电池鼓包破裂隐患。
 
  近年来,面对检修标准升级带来的新要求,韩嘉辉创新的脚步从未停歇。此前,电池检修中常出现电解液液位高低不平、超高等问题,不仅导致电池容量亏损、爬碱,还严重影响使用寿命。韩嘉辉再次带领班组职工攻关,研制出液位调节装置。
 
  “这个装置有专门的卡控结构,能精确对准每块电池的最高液位线,确保所有电池的电解液液位都处于统一标准高度。”韩嘉辉演示着装置的使用方法,“电解液就是电池的‘血液’,它的状态直接影响着电池的性能。电解液液位统一标准调节后,电池寿命明显延长,报废量也大幅减少,既降低了成本,又提升了可靠性。”
 
  蓄电池检修库内,一排排待检电池整齐放置,作业人员赵克强熟练地打开蓄电池注液孔,启动液位调节装置,为每节电池挨个调节电解液高度,整个操作过程快速精准。
 
  当日15时,检修完毕的“能量芯”被有序运送到指定位置,即将重新装回列车。

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编辑: 孙玥
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